一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時(shí)又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型,提供專業(yè)的中文操作平臺(tái)及中文報(bào)表功能、多組模擬量及開關(guān)量輸入輸出接口,可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運(yùn)行方便靈活。
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)。主要由以下幾個(gè)子系統(tǒng)組成:
1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點(diǎn)監(jiān)測。
2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)
4、數(shù)據(jù)處理與遠(yuǎn)程通訊系統(tǒng)發(fā)電廠CEMS是什么免費(fèi)安裝磚窯廠
二、技術(shù)說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)或紅外線NDIR分析技術(shù);
◢ O2采用電化學(xué)氧電池;發(fā)電廠CEMS是什么免費(fèi)安裝磚窯廠
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、響應(yīng)速度快、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn);
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準(zhǔn)、測量值波動(dòng)小、可靠性高、設(shè)備維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn);
◢ 本分析儀整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,方便運(yùn)輸和安裝。
◢ 系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)采集率≥90%,系統(tǒng)提供的檢測數(shù)據(jù)資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數(shù)據(jù)功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數(shù),系統(tǒng)除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號輸出。氣態(tài)污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計(jì)測出流速信號應(yīng)折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統(tǒng)能夠真正實(shí)現(xiàn)無人職守運(yùn)行,系統(tǒng)具有自診斷功能及主要部件故障報(bào)警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預(yù)處理系統(tǒng)故障、分析儀器故障等。
在空氣預(yù)熱器出口和電除塵器之間的煙道中增設(shè)低低溫省煤器,將煙溫深度降低至約90℃,其水側(cè)通常與回?zé)嵯到y(tǒng)中的某級(或某幾級)低壓加熱器并聯(lián)連接,回收的余熱用于加熱部分凝結(jié)水,以排擠對應(yīng)的抽汽,增加機(jī)組做功功率。相對低低溫?zé)煔鈫渭壔責(zé)崂茫绲偷蜏厥∶浩鞑⒙?lián)于幾級回?zé)峒訜崞?,則稱之為低低溫?zé)煔舛嗉壔責(zé)崂?。自x一l級加熱器出口引出凝結(jié)水進(jìn)入低低溫省煤器加熱,吸收煙氣余熱熱負(fù)荷后,回到m級加熱器人口的主凝結(jié)水管道,此過程中,排擠了x~m級加熱器的抽汽。以低低溫?zé)煔饽┘壔責(zé)崂渺禺a(chǎn)分析為基礎(chǔ),對其多級級回?zé)崂孟到y(tǒng)進(jìn)行熵產(chǎn)分析?;谏鲜隽鞒蹋谀忱贌姀S內(nèi)完成了示范項(xiàng)目的建設(shè)與調(diào)試,并開展了工業(yè)化實(shí)驗(yàn)分析。
2.1 實(shí)驗(yàn)案例一
除塵后的低溫?zé)煔鈼l件:溫度150℃,含塵量約2g/Nm3,流量約92,881Nm3/h,含水率31%。除塵后的低溫?zé)煔?呈U形流過整套系統(tǒng)。在入口側(cè),煙氣1首先經(jīng)熱管2降溫后回收部分顯熱,溫度降低至120℃,之后進(jìn)入列管冷凝器3的殼程將煙溫降至露點(diǎn)溫度以下,約34℃。管程內(nèi)的常溫冷卻水5被相應(yīng)加熱并獲得熱水6。在該過程中,余熱回收總量可達(dá)13MW,煙氣冷凝液4則由設(shè)備底部排出。在出口側(cè),低溫?zé)煔饨?jīng)熱管2回收入口側(cè)煙氣1顯熱后溫度重新升高,達(dá)到80℃,后經(jīng)煙囪順利排出。采用上述方法回收所得余熱每小時(shí)可將300t水由20℃加熱至60℃,該熱水可作為鍋爐給水循環(huán)利用或周邊居民生活供熱。
2.2 實(shí)驗(yàn)案例二
低低溫?zé)煔庥酂崂盟畟?cè)系統(tǒng)。為防止嚴(yán)重的低溫腐蝕,系統(tǒng)設(shè)置了回水再循環(huán)管路,6#低加進(jìn)口的凝結(jié)水與再循環(huán)回水混合至70℃,進(jìn)入低低溫省煤器被加熱至109.5℃,回到6#低加進(jìn)口的凝結(jié)水主管路。應(yīng)用低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)降低排煙溫度48℃,回收煙氣單位熱負(fù)荷69.33kJ/kg,熵產(chǎn)法計(jì)算蒸汽做功能力增加了7.66 kJ/kg,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率降低2.15g(kw•h),全廠效率相對提高0.66%。按照計(jì)算結(jié)果,低低溫省煤器回收熱量的做功能力損失分布,表明總做功能力損失包含了煙氣余熱輸入損失、加熱器損失、汽輪機(jī)流動(dòng)損失和凝汽器放熱損失等4項(xiàng),分別占總損失的份額分別為85.23%、5.94%、3.96%和4.87%。
隨著燃?xì)廨啓C(jī)的快速發(fā)展及其裝機(jī)總量的不斷提升,燃?xì)廨啓C(jī)NOx排放控制技術(shù)受到越來越廣泛的關(guān)注。匯總分析了國內(nèi)外NOx排放標(biāo)準(zhǔn)以及主要的NOx控制技術(shù)。選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是應(yīng)用廣泛的尾部煙氣脫硝技術(shù),但因燃?xì)廨啓C(jī)的煙氣NOx含量低且氧含量高,余熱鍋爐空間結(jié)構(gòu)狹窄等特點(diǎn),傳統(tǒng)SCR催化劑難以直接應(yīng)用。詳細(xì)介紹了燃?xì)鈾C(jī)組SCR脫硝催化劑應(yīng)用現(xiàn)狀和國內(nèi)外相關(guān)研究進(jìn)展,研究發(fā)現(xiàn)低溫活性和抗水性是燃機(jī)脫硝催化劑的重要研究方向。