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煉油廠煙氣在線監(jiān)測設備包調(diào)試煙氣監(jiān)測系統(tǒng)

型 號

產(chǎn)品時間2024-10-03

所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)

報價9531

產(chǎn)品描述:煉油廠煙氣在線監(jiān)測設備包調(diào)試煙氣監(jiān)測系統(tǒng)用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進行了改進。

產(chǎn)品概述

 

一、產(chǎn)品概述

同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運行方便靈活。

煉油廠煙氣在線監(jiān)測設備包調(diào)試煙氣監(jiān)測系統(tǒng)

1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點監(jiān)測。

2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)

4、數(shù)據(jù)處理與遠程通訊系統(tǒng)煉油廠煙氣在線監(jiān)測設備包調(diào)試煙氣監(jiān)測系統(tǒng)

機組負荷、運行控制、煤質(zhì)、上游吹灰系統(tǒng)等進行運行調(diào)整時,機組運行參數(shù)發(fā)生變化,引起煙氣流場的波動,導致瞬時灰分過大而引起局部區(qū)域積灰,尤其是運行參數(shù)頻繁發(fā)生波動時,堵塞問題更為顯著。

3.6空氣預熱器堵塞問題分析

空氣預熱器低溫段溫度較低,容易產(chǎn)生結(jié)露形成弱酸,造成換熱元件材料的腐蝕并黏結(jié)飛灰。煙氣流速及所攜帶的大量飛灰對換熱元件的附著物產(chǎn)生沖刷作用,當沖刷強度低于飛灰的黏結(jié)速率時,黏附附著物便會不斷增長,從而造成堵塞。此外,空氣預熱器堵塞與煙氣中SO3質(zhì)量濃度密切相關,當煙氣中SO3質(zhì)量濃度較高時,即使氨逃逸量不超標,仍可能形成銨鹽。由表2可知,入爐煤設計硫分在2.5%,對應的入口SO3質(zhì)量濃度為70mg/m3,考慮脫硝反應器SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率為1%,出口SO3質(zhì)量濃度可達140mg/m3,存在形成銨鹽的風險;且實際運行入爐煤硫分高于設計值(見圖5),造成煙氣中SO3的質(zhì)量濃度升高,更加有利于銨鹽的形成且發(fā)生沉積。

4脫硝裝置積灰堵塞處置及預防措施

局部高溫和漏風,通常由進入窯爐的燃油、燃氣和助燃空氣的不恰當流入特性而引起,兩者均為生產(chǎn)高質(zhì)量玻璃的不必要因素。此外,爐溫、燃油燃氣和助燃空氣的不充分控制,以及燃燒器、小爐口、蓄熱室和窯爐本身的不充分設計也會導致局部高溫和漏風

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