型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-06
所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)
報(bào)價(jià)9632
一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時(shí)又針對(duì)國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并
cems煙氣煙塵在線監(jiān)測分析儀
鍋爐脫硝系統(tǒng)改造后,經(jīng)過數(shù)月的運(yùn)行,在不斷地調(diào)試與消缺過程中,發(fā)現(xiàn)了一些問題,也是同類技術(shù)路線中較為普遍且具有代表性的問題。
1低溫省煤器堵塞,壓差大
脫硝改造后鍋爐運(yùn)行半月,低溫省煤器前后壓差開始增大,換熱效率降低。采暖期停爐后檢查發(fā)現(xiàn)低省堵塞嚴(yán)重。
1.1堵塞物成分判斷
根據(jù)相關(guān)研究,安裝脫硝的鍋爐尾部垢樣的典型成分分析,陰離子主要為硫酸根和氯根,陽離子主要為銨根離子和鈣離子,其中:硫酸銨的沉積區(qū)域溫度在260℃以上,且為松散灰結(jié)構(gòu);硫酸氫銨的沉積區(qū)域溫度在160℃~120℃,且為粘稠結(jié)構(gòu);氯化銨的沉積區(qū)域溫度在80℃~100℃,且為板結(jié)結(jié)構(gòu);煙氣水露點(diǎn)溫度在45℃~50℃,酸露點(diǎn)溫度90℃~100℃。因此,從結(jié)垢部位所處溫度段分析,低溫省煤器表面結(jié)垢是CaSO4、NH4HSO4、NH4CL和飛灰組成的復(fù)合灰垢(從灰垢的表觀特性、水浸泡、溶解后溶液pH值及灼燒,可間接證明判斷)。
1.2堵塞物形成機(jī)理判斷
1)SCR+SNCR反應(yīng)生成的SO3和逃逸的氨,在煙溫低于200℃后,形成硫酸氫銨;
2)煙氣中和逃逸的氨反應(yīng),生成氯化銨氣溶膠;
3)換熱器壁面溫度≤80℃~100℃時(shí),煙氣中水的飽和度達(dá)到了硫酸氫銨和氯化銨的吸濕點(diǎn)濕度,產(chǎn)生吸潮現(xiàn)象;
4)飛灰附著在吸濕后的氯化銨、硫酸氫銨表面產(chǎn)生了結(jié)塊板結(jié)現(xiàn)象。
cems煙氣煙塵在線監(jiān)測分析儀
3)液氨對(duì)人的皮膚、粘膜有刺激作用,皮膚暴露部位接觸液氨會(huì)造成低溫凍傷。
(4)選用材料不當(dāng):閥門、板材選型不合理;應(yīng)力分析失誤;系統(tǒng)設(shè)施布置不合理等。
(5)制造質(zhì)量低劣;罐體本身存在的原始缺陷;焊接結(jié)構(gòu)中有夾渣、氣孔、裂紋等焊接缺陷;材料和表面加工粗糙,密封性能差,引起泄漏。施工安裝焊接質(zhì)量低劣;不按設(shè)計(jì)圖紙要求施工;無損探傷的比例、部位和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)
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