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煙氣分析儀石油化工廠CEMS廠家聯(lián)網(wǎng)

型 號

產(chǎn)品時間2024-10-02

所屬分類CEMS煙氣在線監(jiān)測設備

報價7841

產(chǎn)品描述:煙氣分析儀石油化工廠CEMS廠家聯(lián)網(wǎng)冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡通訊技術,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用

產(chǎn)品概述

一、產(chǎn)品概述

   煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡通訊技術,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運行方便靈活。

    煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)。主要由以下幾個子系統(tǒng)組成:

    1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點監(jiān)測。

    2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

    3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)

    4、數(shù)據(jù)處理與遠程通訊系統(tǒng) 煙氣分析儀石油化工廠CEMS廠家聯(lián)網(wǎng)

二、技術說明

◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;

◢ O2采用電化學氧電池;煙氣分析儀石油化工廠CEMS廠家聯(lián)網(wǎng)

◢ 濕度采用高溫電容法;

◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;

◢ 粉塵采用激光后散射法;

◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;

◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統(tǒng)具有結(jié)構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優(yōu)點;

◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優(yōu)點;

◢ 本分析儀整機結(jié)構緊湊,方便運輸和安裝。

◢ 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集率≥90%,系統(tǒng)提供的檢測數(shù)據(jù)資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數(shù)據(jù)功能。

◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數(shù),系統(tǒng)除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態(tài)污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。

◢ 系統(tǒng)能夠真正實現(xiàn)無人職守運行,系統(tǒng)具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統(tǒng)故障、分析儀器故障等。

結(jié)語

汽修行業(yè)噴漆廢氣屬于有機廢氣,對環(huán)境和人體健康有較大的危害。廢氣具有風量大、濃度低、間歇性的特點,且廢氣中摻雜著具有粘性的漆霧顆粒,成分復雜,對處理工藝的選擇具有較高的要求。對于噴漆廢氣中的漆霧的預處理分為干式和濕式處理法,中低效干式過濾效果較差,組合式干式過濾法是目前較為有效的去除漆霧的工藝,但運行成本較高; 濕式處理法能到達中高效的除漆霧效果,但會增加氣體含濕量,影響后續(xù)的吸附濃縮過程且會產(chǎn)生廢水問題,如何根據(jù)實際工況、排放要求及成本問題選擇適當?shù)奶幚砉に囀窃趹弥行枰紤]的問題。在噴漆廢氣中有機物的處理方面,實際應用中逐漸將單一的處理技術發(fā)展為多技術綜合利用的方法,大大提高了處理效率,降低了經(jīng)濟成本。綜合考慮實際工況條件,在改善工藝參數(shù)與使用新型吸附劑的前提下,活性炭吸脫附加催化氧化法仍然是目前大部分汽修企業(yè)的選擇。另外,國內(nèi)外近些年出現(xiàn)了許多新型技術用以處理噴漆廢氣,例如,濕式噴淋- 低溫等離子體工藝技術、微納米氣泡技術等。目前,針對汽修噴漆廢氣處理工藝中,由于不能對漆霧進行預處理,導致了處理系統(tǒng)整體處理性能不高。所以,在今后治理汽車噴漆廢氣的研究中,需要結(jié)合實際工況條件,經(jīng)濟情況,綜合利用不同處理技術的優(yōu)勢,選取為合適的治理技術,此外,還要加強處理設備日常維護,加強環(huán)境管理,實現(xiàn)以小的經(jīng)濟成本和人力投資凈化噴漆廢氣,達到國家排放標準要求。

結(jié)語

汽修行業(yè)噴漆廢氣屬于有機廢氣,對環(huán)境和人體健康有較大的危害。廢氣具有風量大、濃度低、間歇性的特點,且廢氣中摻雜著具有粘性的漆霧顆粒,成分復雜,對處理工藝的選擇具有較高的要求。對于噴漆廢氣中的漆霧的預處理分為干式和濕式處理法,中低效干式過濾效果較差,組合式干式過濾法是目前較為有效的去除漆霧的工藝,但運行成本較高; 濕式處理法能到達中高效的除漆霧效果,但會增加氣體含濕量,影響后續(xù)的吸附濃縮過程且會產(chǎn)生廢水問題,如何根據(jù)實際工況、排放要求及成本問題選擇適當?shù)奶幚砉に囀窃趹弥行枰紤]的問題。在噴漆廢氣中有機物的處理方面,實際應用中逐漸將單一的處理技術發(fā)展為多技術綜合利用的方法,大大提高了處理效率,降低了經(jīng)濟成本。綜合考慮實際工況條件,在改善工藝參數(shù)與使用新型吸附劑的前提下,活性炭吸脫附加催化氧化法仍然是目前大部分汽修企業(yè)的選擇。另外,國內(nèi)外近些年出現(xiàn)了許多新型技術用以處理噴漆廢氣,例如,濕式噴淋- 低溫等離子體工藝技術、微納米氣泡技術等。目前,針對汽修噴漆廢氣處理工藝中,由于不能對漆霧進行預處理,導致了處理系統(tǒng)整體處理性能不高。所以,在今后治理汽車噴漆廢氣的研究中,需要結(jié)合實際工況條件,經(jīng)濟情況,綜合利用不同處理技術的優(yōu)勢,選取為合適的治理技術,此外,還要加強處理設備日常維護,加強環(huán)境管理,實現(xiàn)以小的經(jīng)濟成本和人力投資凈化噴漆廢氣,達到國家排放標準要求。

苯是致癌物,為貫徹日益嚴格的排放指標,華北石化苯罐區(qū)設置冷凝+吸附集成VOCs治理裝置處理苯罐排放氣,先將排放氣冷凝至-30℃,再經(jīng)活性炭吸附,可達到非甲烷總烴≯100mg/m~3,苯≯4mg/m~3的排放指標。冷凝+吸附裝置運行時應特別注意冷箱的化霜操作,保證冷箱和吸附罐均處于正常狀態(tài)。對于可能含有固體顆粒物或液滴的吸附罐解吸氣,采用無油干式渦旋真空泵更可靠。抽真空不能將活性炭吸附的苯系物*解吸,需借助熱氮氣吹掃,熱氮氣吹掃的溫度應控制在80℃以上。


中國石油華北石化公司老罐區(qū)苯罐為3臺1000m3的內(nèi)浮頂罐,雖然設置了氮封系統(tǒng),但仍存在靜止儲存損耗、發(fā)油損耗和收油損耗,產(chǎn)生VOCs無組織排放。苯是致癌物,其無組織排放對生態(tài)環(huán)境和人員健康有重要影響。


2016年2月,河北省環(huán)保廳發(fā)布《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》( DB13 /2322 - 2016) ,規(guī)定: 產(chǎn)生揮發(fā)性有機物的主要生產(chǎn)工藝和裝置必須設立整體或局部氣體收集系統(tǒng)和凈化處理裝置。2017年4月1日,雄安新區(qū)設立,對周邊環(huán)境提出了更高的要求。為響應國家建設雄安新區(qū)政策,貫徹地方減排標準,打造優(yōu)美自然生態(tài)環(huán)境,華北石化油品運行部于2017年7月為老罐區(qū)苯罐設置了VOCs治理裝置,經(jīng)過近一年的運行,顯著減少了VOCs排放,但在運行中也出現(xiàn)了部分問題。現(xiàn)將該VOCs治理裝置的運行情況、存在的問題和改造情況進行分析,以期對類似裝置的運行提供指導。


1 裝置概況


1.1 基本參數(shù)


老罐區(qū)苯罐采用江蘇金門能源裝備有限公司設計、制造的JM - VRECS - CD/AD - 100 型VOCs 治理裝置,冷凝+ 吸附集成工藝,






1.2 工藝流程


采用冷凝系統(tǒng)對VOCs 進行預處理,將大部分的可凝組分冷凝回收,降低進入吸附系統(tǒng)的VOCs 濃度。未凝氣去吸附罐進行吸附處理,達標后排放,吸附解吸氣循環(huán)至冷凝裝置處理、回收。該系統(tǒng)的本質(zhì)是冷凝實現(xiàn)VOCs 可凝組分回收,吸附實現(xiàn)VOCs 達標排放。






1 - 凝液收集罐; 2 - 氣液分離罐; 3 - 液位變送器; 4 - 風機; 5 - 冷箱; 6 - 制冷機組; 7 - 吸附罐進口閥A; 8 - 吸附罐進口閥B; 9 - 吸附罐A; 10 - 吸附罐B; 11 - 溫度變送器A; 12 - 溫度變送器B; 13 - 溫度變送器C; 14 - 溫度變送器D; 15 - 溫度變送器E; 16 - 溫度變送器F; 17 - 吸附罐出口閥A; 18- 吸附罐出口閥B; 19 - 吸附罐破真空閥A; 20 - 吸附罐破真空閥B; 21 - 吹掃氣進口閥A; 22 - 吹掃氣進口閥B; 23 - 吸附劑床層A; 24 - 吸附劑床層B; 25 - 真空脫附閥A; 26 - 真空脫附閥B; 27 - 真空泵; 28 - 回液泵; 29 - 外輸液流量開關閥;30 - 緊急放空閥; 31 - 排放筒




來自儲罐的VOCs 氣體由管道進入VOCs 治理系統(tǒng),VOCs入口管道設置有壓力傳感器和流量計,當壓力高于設定值時,變頻防爆風機啟動,VOCs 氣體進入冷凝單元的冷箱,與來自制冷機組的冷媒進行換熱,大部分VOCs 組分冷凝、液化、析出,低溫VOCs 再去回熱交換器與冷凝單元入口VOCs 進行回熱交換,溫度回升到接近常溫,完成氣路的冷量回收利用。冷凝單元設置有利用制冷系統(tǒng)壓縮機排出的過熱蒸汽融霜的化霜系統(tǒng),將冷箱內(nèi)的結(jié)霜融化、回收。


未冷凝的低濃度VOCs,進入到吸附單元,吸附系統(tǒng)由兩臺交替進行吸附- 脫附的吸附罐組成],VOCs 中的大部分有機組分被吸附罐內(nèi)的活性炭吸附,達標后的氣體經(jīng)排放管放空。當吸附罐吸附飽和后,對吸附罐進行抽真空脫附,真空泵出口排放氣循環(huán)至冷凝單元冷箱進行冷凝處理。冷箱冷凝下來的液態(tài)烴進入儲罐,經(jīng)輸油泵,泵送至回收儲罐。


2 運行情況和存在的問題


2.1 運行參數(shù)




2.2 存在的問題


2.2.1 冷箱回收的液量少


裝置運行兩個月,與冷箱連接的儲罐液位僅30%,約25L,回收的液量明顯偏少,分析原因:


( 1) 苯儲罐是內(nèi)浮頂罐,且?guī)в械庀到y(tǒng),排放氣中有機物濃度低,實測VOCs 治理裝置入口非甲烷總烴在20000 ~25000mg /m3 之間;


( 2) 實際運行的氣量較低,遠達不到100Nm3 /h 的設計處理量,正常運行時,VOCs 治理裝置氣體流量在20 ~ 50m3 之間;( 3) 化霜時間不夠長,停止化霜溫度不夠高,經(jīng)手動化霜,大量液體自冷箱流出,實際運行中有機物在進入冷箱后直接凝華,在冷箱內(nèi)壁結(jié)晶。


2.2.2 真空泵頻繁自停


由于采用的是干式螺桿真空泵,其優(yōu)點在于其真空度高,可達到3Pa 的極限真空,但同時對進氣的顆粒物和含液量要求高,運行期間,數(shù)次因活性炭粉末和苯蒸汽冷凝積液停機。

 

苯是致癌物,為貫徹日益嚴格的排放指標,華北石化苯罐區(qū)設置冷凝+吸附集成VOCs治理裝置處理苯罐排放氣,先將排放氣冷凝至-30℃,再經(jīng)活性炭吸附,可達到非甲烷總烴≯100mg/m~3,苯≯4mg/m~3的排放指標。冷凝+吸附裝置運行時應特別注意冷箱的化霜操作,保證冷箱和吸附罐均處于正常狀態(tài)。對于可能含有固體顆粒物或液滴的吸附罐解吸氣,采用無油干式渦旋真空泵更可靠。抽真空不能將活性炭吸附的苯系物*解吸,需借助熱氮氣吹掃,熱氮氣吹掃的溫度應控制在80℃以上。


中國石油華北石化公司老罐區(qū)苯罐為3臺1000m3的內(nèi)浮頂罐,雖然設置了氮封系統(tǒng),但仍存在靜止儲存損耗、發(fā)油損耗和收油損耗,產(chǎn)生VOCs無組織排放。苯是致癌物,其無組織排放對生態(tài)環(huán)境和人員健康有重要影響。


2016年2月,河北省環(huán)保廳發(fā)布《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》( DB13 /2322 - 2016) ,規(guī)定: 產(chǎn)生揮發(fā)性有機物的主要生產(chǎn)工藝和裝置必須設立整體或局部氣體收集系統(tǒng)和凈化處理裝置。2017年4月1日,雄安新區(qū)設立,對周邊環(huán)境提出了更高的要求。為響應國家建設雄安新區(qū)政策,貫徹地方減排標準,打造優(yōu)美自然生態(tài)環(huán)境,華北石化油品運行部于2017年7月為老罐區(qū)苯罐設置了VOCs治理裝置,經(jīng)過近一年的運行,顯著減少了VOCs排放,但在運行中也出現(xiàn)了部分問題。現(xiàn)將該VOCs治理裝置的運行情況、存在的問題和改造情況進行分析,以期對類似裝置的運行提供指導。


1 裝置概況


1.1 基本參數(shù)


老罐區(qū)苯罐采用江蘇金門能源裝備有限公司設計、制造的JM - VRECS - CD/AD - 100 型VOCs 治理裝置,冷凝+ 吸附集成工藝,






1.2 工藝流程


采用冷凝系統(tǒng)對VOCs 進行預處理,將大部分的可凝組分冷凝回收,降低進入吸附系統(tǒng)的VOCs 濃度。未凝氣去吸附罐進行吸附處理,達標后排放,吸附解吸氣循環(huán)至冷凝裝置處理、回收。該系統(tǒng)的本質(zhì)是冷凝實現(xiàn)VOCs 可凝組分回收,吸附實現(xiàn)VOCs 達標排放。






1 - 凝液收集罐; 2 - 氣液分離罐; 3 - 液位變送器; 4 - 風機; 5 - 冷箱; 6 - 制冷機組; 7 - 吸附罐進口閥A; 8 - 吸附罐進口閥B; 9 - 吸附罐A; 10 - 吸附罐B; 11 - 溫度變送器A; 12 - 溫度變送器B; 13 - 溫度變送器C; 14 - 溫度變送器D; 15 - 溫度變送器E; 16 - 溫度變送器F; 17 - 吸附罐出口閥A; 18- 吸附罐出口閥B; 19 - 吸附罐破真空閥A; 20 - 吸附罐破真空閥B; 21 - 吹掃氣進口閥A; 22 - 吹掃氣進口閥B; 23 - 吸附劑床層A; 24 - 吸附劑床層B; 25 - 真空脫附閥A; 26 - 真空脫附閥B; 27 - 真空泵; 28 - 回液泵; 29 - 外輸液流量開關閥;30 - 緊急放空閥; 31 - 排放筒




來自儲罐的VOCs 氣體由管道進入VOCs 治理系統(tǒng),VOCs入口管道設置有壓力傳感器和流量計,當壓力高于設定值時,變頻防爆風機啟動,VOCs 氣體進入冷凝單元的冷箱,與來自制冷機組的冷媒進行換熱,大部分VOCs 組分冷凝、液化、析出,低溫VOCs 再去回熱交換器與冷凝單元入口VOCs 進行回熱交換,溫度回升到接近常溫,完成氣路的冷量回收利用。冷凝單元設置有利用制冷系統(tǒng)壓縮機排出的過熱蒸汽融霜的化霜系統(tǒng),將冷箱內(nèi)的結(jié)霜融化、回收。


未冷凝的低濃度VOCs,進入到吸附單元,吸附系統(tǒng)由兩臺交替進行吸附- 脫附的吸附罐組成],VOCs 中的大部分有機組分被吸附罐內(nèi)的活性炭吸附,達標后的氣體經(jīng)排放管放空。當吸附罐吸附飽和后,對吸附罐進行抽真空脫附,真空泵出口排放氣循環(huán)至冷凝單元冷箱進行冷凝處理。冷箱冷凝下來的液態(tài)烴進入儲罐,經(jīng)輸油泵,泵送至回收儲罐。


2 運行情況和存在的問題


2.1 運行參數(shù)




2.2 存在的問題


2.2.1 冷箱回收的液量少


裝置運行兩個月,與冷箱連接的儲罐液位僅30%,約25L,回收的液量明顯偏少,分析原因:


( 1) 苯儲罐是內(nèi)浮頂罐,且?guī)в械庀到y(tǒng),排放氣中有機物濃度低,實測VOCs 治理裝置入口非甲烷總烴在20000 ~25000mg /m3 之間;


( 2) 實際運行的氣量較低,遠達不到100Nm3 /h 的設計處理量,正常運行時,VOCs 治理裝置氣體流量在20 ~ 50m3 之間;( 3) 化霜時間不夠長,停止化霜溫度不夠高,經(jīng)手動化霜,大量液體自冷箱流出,實際運行中有機物在進入冷箱后直接凝華,在冷箱內(nèi)壁結(jié)晶。


2.2.2 真空泵頻繁自停


由于采用的是干式螺桿真空泵,其優(yōu)點在于其真空度高,可達到3Pa 的極限真空,但同時對進氣的顆粒物和含液量要求高,運行期間,數(shù)次因活性炭粉末和苯蒸汽冷凝積液停機。

 

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