型 號
產(chǎn)品時間2024-10-02
所屬分類CEMS煙氣在線監(jiān)測設(shè)備
報價7841
一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進行了改進。并按照國家標準設(shè)計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關(guān)量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運行方便靈活。
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)。主要由以下幾個子系統(tǒng)組成:
1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點監(jiān)測。
2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)
4、數(shù)據(jù)處理與遠程通訊系統(tǒng) CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠
二、技術(shù)說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)或紅外線NDIR分析技術(shù);
◢ O2采用電化學氧電池;CEMS廠家磚窯廠 *冶金廠
◢ 濕度采用高溫電容法;
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優(yōu)點;
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設(shè)備維護簡單等優(yōu)點;
◢ 本分析儀整機結(jié)構(gòu)緊湊,方便運輸和安裝。
◢ 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集率≥90%,系統(tǒng)提供的檢測數(shù)據(jù)資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數(shù)據(jù)功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數(shù),系統(tǒng)除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態(tài)污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統(tǒng)能夠真正實現(xiàn)無人職守運行,系統(tǒng)具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統(tǒng)故障、分析儀器故障等。
排放指標不合格
裝置運行初期兩個月,每周取樣檢測,排放指標正常,非甲烷總烴維持在80mg /m3 以下,苯維持在2mg /m3 以下。
運行兩個月后,非甲烷總烴排放超過10000mg /m3 ,活性炭飽和。分析原因,一方面,由于冷箱內(nèi)結(jié)霜嚴重,提高了進入吸附罐的有機物濃度; 另一方面,真空解吸不能*將活性炭解吸,導致被吸附的有機物逐漸積累,以致活性炭飽和,甚至失活。
3 裝置改造
3.1 設(shè)備改造
考慮到干式螺桿真空泵的使用要求和本裝置的實際情況,將干式螺桿真空泵更換為更可靠的無油干式渦旋真空泵,其對進氣顆粒物和液滴的接受性更強,適于長周期穩(wěn)定運行。真空泵入口增設(shè)5μm 過濾器,保證少的雜質(zhì)進入真空泵腔體。
真空泵出口管道增設(shè)保溫和電伴熱,防止高濃度解吸氣在環(huán)境溫度較低時冷凝,保證真空泵正常運轉(zhuǎn)。
3.2 工藝改造
考慮到真空解吸不能使活性炭解吸*,增設(shè)活性炭罐熱氮氣吹掃系統(tǒng)。
具體地,在現(xiàn)有吸附罐氮氣吹掃管線增設(shè)氮氣電加熱器,用于對氮氣進行加熱; 在真空泵入口管道引出一條支路至冷箱入口,該支路上設(shè)置開關(guān)閥和風冷冷卻器,用于對吹掃后的熱氮氣尾氣進行降溫和再處理。
1 - 凝液收集罐; 2 - 氣液分離罐; 3 - 液位變送器; 4 - 風機; 5 - 冷箱; 6 - 制冷機組; 7 - 吸附罐進口閥A; 8 - 吸附罐進口閥B; 9 - 吸附罐A; 10 - 吸附罐B; 11 - 溫度變送器A; 12 - 溫度變送器B; 13 - 溫度變送器C; 14 - 溫度變送器D; 15 - 溫度變送器E; 16 - 溫度變送器F; 17 - 吸附罐出口閥A; 18- 吸附罐出口閥B; 19 - 吸附罐破真空閥A; 20 - 吸附罐破真空閥B; 21 - 吹掃氣進口閥A; 22 - 吹掃氣進口閥B; 23 - 吸附劑床層A; 24 - 吸附劑床層B; 25 - 真空脫附閥A; 26 - 真空脫附閥B; 27 - 真空泵; 28 - 回液泵; 29 - 外輸液流量開關(guān)閥; 30 - 緊急放空閥; 31 - 排放筒; 32 - 加熱器; 33 - 熱氣體溫度變送器; 34 - 熱氣體脫附開關(guān)閥; 35 - 冷卻器、36 - 冷卻溫度變送器
活性炭吹掃間歇運行,現(xiàn)以A 罐的吹掃為例,對流程進行說明。
依次打開吸附罐A 真空閥、吸附罐B 進氣閥、吸附罐B 出口閥、制冷系統(tǒng)、吸附罐A 吹掃閥、排氣電磁閥、風冷冷卻器,對吸附罐A 進行氮氣預吹掃,預吹掃2min,排出吸附罐內(nèi)的空氣。然后,電加熱器打開,開始對氮氣進行加熱,熱氮氣對活性炭床層進行吹掃,氮氣吹掃時間控制在120min 左右,熱吹掃結(jié)束后,關(guān)閉電加熱器,用冷氮氣吹掃,將床層溫度降低至30℃以下。
吹掃過程中,熱氮氣的路徑依次為: 氮氣管道- 電加熱器- 吹掃閥- 真空閥- 排氣開關(guān)閥- 風冷冷卻器- 冷箱- 吸附罐- 排空。
冷氮氣吹掃結(jié)束,將床層溫度降低至30℃以下,排氣電磁閥、風冷冷卻器關(guān)閉。經(jīng)吹掃后,正常運行時,非甲烷總烴排放維持在100mg /m3以下,苯排放維持在4mg /m3 以下,達到了排放要求。
采用該種方式吹掃,可以程度的對活性炭床層進行深度解吸附,且解吸氣再次經(jīng)過冷凝和吸附處理,解吸氣的排放也達到排放標準要求。
3.3 控制系統(tǒng)改造
( 1) 吹掃控制系統(tǒng)
為降低吹掃的勞動強度,在VOCs 治理裝置自帶的PLC 系統(tǒng)中增設(shè)吹掃程序,實現(xiàn)吹掃過程的一鍵啟動。
吹掃程序中,預吹掃時間、熱吹掃時間、吹掃后床層溫度均可以由現(xiàn)場操作員手動設(shè)定,增強了吹掃操作的便利性和實用性。
( 2) 手動化霜程序
考慮到冷箱回收液相少的現(xiàn)狀,如在VOCs 治理裝置正常運行時增加化霜時間,那么將導致化霜期間進入活性炭罐的有機物濃度升高,縮短吸附罐的連續(xù)運行周期。而且,自動運行時,不易觀察化霜的實際效果和狀態(tài)。
基于實際運行要求,考慮間歇手動化霜,因此增設(shè)了手動化霜程序。手動化霜程序中,化霜時間和化霜停止溫度可自主設(shè)定,根據(jù)現(xiàn)場的實際化霜情況,進行化霜的操作,增強了化霜操作的有效性。
3.4 運行參數(shù)調(diào)整
經(jīng)過實踐的摸索,初始設(shè)定的運行參數(shù)對于VOCs 治理裝置的達標排放是不恰當?shù)模唧w地:
( 1) 冷箱溫度上限和下限溫度過高,不能充分發(fā)揮冷凝單元的效果,需進一步降低冷箱溫度;
( 2) 考慮到手動化霜程序的增設(shè),化霜主要的依靠操作員現(xiàn)場操作,因此,可以合理的減少自動化霜時間,使冷箱長周期處于低溫狀態(tài);
( 3) 考慮到真空解吸的局限,可適當延長吸附時間。
4 結(jié)論
采用冷凝+ 吸附集成工藝進行苯儲罐VOCs 治理是有效的,能夠?qū)崿F(xiàn)非甲烷總烴≯100mg /m3 ,苯≯4mg /m3 的排放指標。
對于冷凝裝置,運行中應特別注意冷箱化霜的操作,以及時回收廢氣中的可凝組分,保證進入吸附系統(tǒng)的有機物濃度不超標。
真空解吸對于苯系物的吸附不能*解吸附,需借助熱氮氣吹掃才能充分解吸附。
© 2019 山東云洲環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19037344號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap